汽車總裝流水線
此前總裝廠“掉螺絲”問題,已引起各廠部的問題大討論,雖然大家都在行動(dòng),采取了相關(guān)的控制措施,并取得一定成效。但要確保長期有效,經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn),還得從根源上去有效把控。本期,我們對總裝廠“掉螺絲”問題進(jìn)行了回頭看。
前期出現(xiàn)的班組區(qū)域掉“螺絲”問題,最近又死灰復(fù)燃了,面對新員工操作技能不熟練、生產(chǎn)任務(wù)緊張等情況,我們大部分作業(yè)人員忙著忙著,就不經(jīng)意的把一些操作規(guī)范、注意細(xì)節(jié)給丟掉了,比如手抓螺絲數(shù)量貪多就容易引發(fā)掉落。而部分員工認(rèn)為相比于趕產(chǎn)量,“掉螺絲”問題不那么重要�?磥聿簧賳T工的質(zhì)量意識比較薄弱,已成為目前下線返修持續(xù)維持高位的主要原因。
10月20日早上,總裝工藝員南**到儀表線巡線時(shí),發(fā)現(xiàn)儀表臺(tái)左側(cè)出風(fēng)飾板亮條卡腳斷裂,存在亮條脫出的風(fēng)險(xiǎn)。奇怪的是,這個(gè)問題竟然不是一線員工發(fā)現(xiàn)的。是他們對自己操作的器件不夠了解,還是他們不認(rèn)真負(fù)責(zé)呢?小編就此詢問了相應(yīng)的員工,“我不知道還要看這個(gè)腳��!”員工顯得有些委屈的說,“也沒人要我看這個(gè)地方!而且我也沒有更多的時(shí)間去細(xì)看。”對此,南煒認(rèn)為目前總裝廠一些細(xì)節(jié)把控容易出錯(cuò),主要是新員工比較多,這些員工缺乏質(zhì)量意識,對那些不影響本崗工序的情況,缺乏發(fā)現(xiàn)問題的能力。
翻看總裝廠9月底人員情況表,小編看到一線822名工人中,入職一個(gè)月的有65人,1-3個(gè)月的有119人,3-6個(gè)月的有168人。特別是新開的儀表線和車門線,新員工比例很高,因此各類問題發(fā)生的也最多。
技質(zhì)科長林**介紹說,“總裝廠就新員工問題,正在編制新員工操作演練培訓(xùn)課程,提升他們的安全意識和質(zhì)量意識。我們安排了新品主管和體系主管到線上給予幫扶,并讓工藝員到線上對新員工重點(diǎn)觀察和定點(diǎn)培訓(xùn)。”“廠里要我們關(guān)心新員工,我和自由人也都很耐心地、設(shè)身處地的與他們做充分溝通,并把他們安排到最簡單的工位。”動(dòng)力總成班班長任**說,“員工感受到班組的溫暖和力量之后,反過來也能推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。”提升和固化員工的質(zhì)量意識,絕非一日之功,在這條路上,總裝廠已經(jīng)走了一截,期待他們漸行漸遠(yuǎn)。
針對掉螺絲的問題,T1線班長李**說,“最近公司下發(fā)了地坪管理文件,被精益辦發(fā)現(xiàn)掉落一顆螺絲,則負(fù)激勵(lì)100元;被總裝廠現(xiàn)場管理員發(fā)現(xiàn)的,則負(fù)激勵(lì)50元。目前我們班組已進(jìn)行了宣貫,工人們對此還是比較緊張的,現(xiàn)在大家把螺絲盯得更緊了。掉螺絲的問題應(yīng)該會(huì)有大的改善。”
眼下,雖然產(chǎn)量要求高,但是沒有質(zhì)量的產(chǎn)量是空洞的,是徒有虛表的,產(chǎn)量越高,風(fēng)險(xiǎn)越大。因此質(zhì)量問題必須控制,質(zhì)量意識必須常抓不懈。這就需要我們有苦行僧般持恒的修行定力,積極引導(dǎo)員工把各種規(guī)矩逐步培養(yǎng)成習(xí)慣。不掉落一顆螺絲,不放過一個(gè)缺陷,人人爭做綠色崗位。
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